第(3/3)页 随着场中锅炉的不断加热,水蒸气在全封闭的空间产生,内部压力加大,推动塞门产生动力。 通过传送枢纽带动齿轮运转向上,直到塞门越过活塞口,降压,下落。 然后再次重复。 中间齐衡用口数的方式计时,粗略计算下来,二十秒左右的时间可以完成一次起重下降。 而一批石灰石碾成可使用标准的水泥粉需要十二次下凿。 算下来,就是二百四十秒的时间,也就是四分钟的时间。 算上中间取料换料的时间,一批水泥粉的出产时间是五分钟! 而每一次的产量,则需要考虑到碾压空间的大小。 按照测试的铁块大小,一次差不多可以出产一麻袋的水泥粉。 再配合上粘土、铁矿粉烧制,一麻袋的水泥粉可以出产两麻袋的成品水泥。 而水泥在混泥土中的比例,按照常规的c20混泥土型号,是百分之十四左右。 这样的产量,已经十分可观了。 并且,还可以增加这种简易碾粉机。 关键是,可以24小时不间断的制造。 效率还是的很不错的。 当然,这种简易的装置跟现代的完全没有可比性。 现代碾粉机对水泥粉的颗粒大小有着极其严格的标准,而他这种通过重物挤压方式获得的水泥粉,在这方面与现代装置有着不可逾越的差距。 而且之后在运作中出现损坏也是肯定的。 但,这些对于如今的齐衡而言,完全够用了。 同时,这是他们第一次成功利用水蒸气转化动力成功。 算是极为难得的一次经验。 为他们日后制作出蒸汽机火车、船只,积累了经验。 第(3/3)页